- 时间:2019-01-28 23:25 编辑:NBXG 来源:NBXG.COM 阅读:208
- 扫一扫,手机访问
- 分享
-
扫描二维码,分享到微信
打开微信
使用"扫一扫"
再点击微信界面右上角三个点标志
分享到微信朋友和朋友圈。
摘要: 标签:宝钢
6月15日,从上海总工会传来喜讯,中冶宝钢技术重型机械分公司职工严为军的合理化建议成果——“机床上、下料机构”获得了2014年度上海市职工合理化建议项目
标签:宝钢
6月15日,从上海总工会传来喜讯,中冶宝钢技术重型机械分公司职工严为军的合理化建议成果——“机床上、下料机构”获得了2014年度上海市职工合理化建议项目创新奖。
“机床上、下料机构”是主要应用于分公司支撑辊修复项目上。重型机械分公司每年承接的宝钢宝日、不锈钢等单位支撑辊修复量约120组,共计8400根,修复工作量较大。修磨时需先上车床将支撑辊两端倒角上的锈蚀点车去,然后上外圆磨床对辊面进行精磨。支撑辊直径160mm,长300-400mm不等,重约30-40公斤,修磨时如采用人工搬上搬下,每次修磨量70根,费力不说,效率低,难持续,更重要的是很不安全;而用行车吊运上下机床,每根磨削时间约为15-20Min,而且后面其安装也需要用行车,这样行车几乎一直处在使用中,如遇其他地方需要使用行车,那就只能等行车空下来再进行吊运,严重影响生产的效率和连续性。而且这样修磨一组支撑辊至少需要4人配合,占用较多行车能耗,耗时费力,影响工作效率。
为解决这一长期存在的难题提升工作效率,分公司发动员工集思广益,结合生产实际研制出“机床上、下料机构”,成功解决上述难题。该装置采用气体作为动力源来完成支撑辊修复过程中的上、下车床以及安装过程中的吊装作业。分公司制作该装置时充分兴旧利废,利用现场旧气缸制作完成。
该成果的成功使用,不但极大地提高了支撑辊修复的工作效率,减少作业人员的劳动强度,而且消除了作业人员因手工搬运存在重物滑落砸伤安全隐患;此外,该装置还适用于其他中小型工件上机床加工的装卸使用,极大的提升了工作效率。
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。